空壓機冷卻系統清洗的改進
2017-07-27 17:00:15 點擊:
空壓機冷卻系統結垢是常見故障,而除垢是空壓機維修中較為復雜的工作,某軋鋼廠對空壓機冷卻系統清洗方法進行了的改進,不僅設備的使用壽命延長了,也節省了一筆維修費用。
原來為了保證空壓機穩定運行,點檢站每年都需要對其進行一次委外清洗。今年以來,隨著設備升級,空壓機冷卻系統的循環油由RIF油改為具有積碳自清洗功能的RIF-N油,但此油品對空壓機的工作油溫提出了更高的要求。油溫越高,設備越容易產生積碳,再加上油品具有自清洗功能,溶解在油品中的碳顆粒增加,導致油分離器和油過濾器堵塞,空壓機的使用壽命大大降低。
之前,空壓機的清洗采用傳統酸洗,但師傅發現按照這種方式清洗,空壓機冷卻器內芯會被酸腐蝕,導致漏水,嚴重危害設備。按照現有的冷卻器清洗周期計算,頻繁使用酸性液體,油分離器的壽命由原來的10個月降為4個月,維護費用增加1.5倍。
為了解決這個問題,一向節儉的師傅決定嘗試其他的清洗方法。他將卸下來的空壓機冷卻器拆開,然后采用物理方式疏通設備里面的堵塞顆粒,再用高壓水進行沖洗。通過實踐,清洗后的冷卻器效果良好,可以保證設備全工作狀態穩定運行3個月。這樣既可滿足設備正常需求,降低了空壓機的維護費用,同時還保證了新用油品的性能發揮。
冷卻系統結垢會導致空壓機溫度升高、效率下降,所以能久機械提醒大家一定要做好空壓機冷卻系統的保潔工作,以保證空壓機安全、高效運行。
- 上一篇:無油螺桿空壓機分類及各自使用場合 [2017-07-27]
- 下一篇:空壓機熱水器使用注意事項 [2017-07-27]