無油螺桿空壓機機頭卡死故障的改進措施
某玻璃企業無油螺桿空壓機發生主機頭卡死故障后,在拆卸一級排氣出口管道及一級冷卻器時,發現管道和冷卻器氣路通道內均有部分銹蝕鐵皮。形成原因是機組在備用期間各連接管道、主機殼內腔和螺桿等部件因受潮產生銹蝕物。主機螺桿在腔內各部間隙很小,當主機腔內銹蝕嚴重或管道內銹蝕物進入主機后,極易造成主機頭卡死。
發現問題就要處理,改進措施如下:
1.用干燥氮氣吹掃主機及管道
空壓機在備用期間內部會發生受潮銹蝕,銹蝕物進入主機內會加速設備磨損,損壞螺桿密封線,影響加工氣量,甚至直接造成主機頭卡死。因此逐臺在一級主機排氣出口連接管端蓋上開孔,接入1根直徑為16mm的銅管,引入干燥氮氣,并從二級油水分離排出口吹出,進行不間斷吹掃,置換一級主機、一級冷卻器、一級油水分離器、二級主機、二級冷卻器、二級油水分離器及連接管道內的濕空氣。有效地保證了氣道內部的干燥度,避免發生銹蝕,杜絕了造成主機卡死的主要原因。
空壓機工作時各閥門狀態:V1閥關閉,V3閥全開,V2、V4閥間斷開啟,手動吹除油水。氮氣置換時各閥門狀態:V1閥全開,V2、V3閥關閉,V4閥開。
2.規范制作密封面石棉墊片,避免異物進入主機
在拆洗中間冷卻器時,發現氣路內有少部分石棉墊碎片。石棉墊碎片的存在增大了氣體流通阻力,減小了氣量。更危險的是若這些石棉墊碎片被氣流帶入二級主機頭,會直接造成主機卡死。為此,要求在拆卸維修氣路管道時,制作各密封面石棉墊片要規范,特別是內圈要平整,以免多出部分被氣流吹入主機,給安全運行帶來隱患。
3.保證中間冷卻器密封性能,優化空壓機停車操作
在拆裝中間冷卻器完畢后,要求進行打壓試驗,以保證密封性能良好,避免冷卻水漏至氣路通道。空壓機在停車前先手動吹凈一、二級油水分離器內水分,停車5分鐘后立即關閉冷卻水進出口閥,并排凈水路中剩余冷卻水,避免空壓機氣路內空氣被水冷凝結露,使主機、管道內出現冷凝水,影響內部干燥度,從而引起銹蝕。
4.堅持對備機盤車,并適時切換使用
在空壓機通入干燥氮氣的同時,堅持每天對備機盤車1次,根據其靈活程度,可以預先了解機組備用情況;同時要避免備機長期不使用,適時切換使用備機。
經過氮氣吹掃管線的改造以及在設備維護方面進行改良后,保證了空壓機內部管道和主機的干燥度,徹底消除了主機卡死的主要原因;再也不需要頻繁啟動備用空壓機,降低了能耗并有效地保護了電器部件。
- 上一篇:螺桿空壓機安裝示意圖 [2017-11-30]
- 下一篇:無油螺桿空壓機減荷閥控制措施 [2017-11-22]