無油螺桿空壓機的成功改造
烏魯木齊石化公司化纖廠共有5臺原無錫壓縮機廠無油螺桿空壓機,因生產需要,需經常開5臺機組,造成無生產備用機。由于機組長期運轉,加快了機組老化速度,性能下降嚴重。2006年11月至2O07 _年5月共計因各種原因跳、停機共計108次,其中二級排氣溫度高,儀、電器老化失效等原因聯鎖跳車達49次之多;因二級缸轉子擺線磨損,造成進出氣量不匹配,致使氣體滯留,氣體溫度高,包括二級吸人壓力高造成跳機14次;其他原因跳、停機(不包括加油)計12次。另外,機組由于振動大,造成各接頭易松動,漏油嚴重,2006年加油960 kg,環境受污染,2006年因油位低加油被迫停機達35次。
原因
1.無油螺桿空壓機組老化、性能下降:機組轉子長期運行受氣流沖刷,一、二級缸陰陽轉子擺線腐蝕、磨損,因程度不一,造成一、二級缸進出氣量不匹配,影響單機產量或使氣體升壓減慢,滯留時間長,溫度上升連鎖跳機。
2.循環水裝置長期運行,不能檢修,水質惡化,雜質、黏泥過多,造成缸體水套及換熱器腐蝕、結垢嚴重,換熱效率下降,引起缸體溫度高,連鎖跳機。
3.由于機組震動大,各管接頭易松動,造成漏氣、漏油增加,需停機維修處理。
改造
根據以上問題的原因,對無油螺桿空壓機進行部分改造:
一、油冷卻器換型
1.可以增加潤滑油冷卻面積,降低油溫,進而可降低機組機械轉動部及齒輪的溫度,加大加厚轉動面的油膜面積,減少磨損,提高機組機械效率。
2.增大循環冷卻水的流域面積,加大水流量,可以增加帶走一、二級缸內產生熱量,并降低進入缸體氣體溫度,進而降低排氣溫度。
二、部分水線管徑加粗
可以提高循環水截流面積,增加水量帶走熱量,水量增大可減少機組熱量,提高機組平穩運行率。
三、更換缸體
更換壓縮機一級或二級新缸,或對不同機組的二級缸進行互換,使之空壓機一、二級缸減少因轉子擺線腐蝕的問題,使空壓機一、二級缸的進、出氣量容易匹配,它可以直接改變機組性能,提高機組平穩率,降低故障率,同時可以降低生產費用。
四、密封墊換型
對原來的銅、鋁墊子換成軟、硬F4墊,原石綿板墊子加黏膠共同使用,并每月定期對各油管、油鏡、壓蓋上的接頭、螺栓進行緊固?梢蕴岣吒髅芊饷妫鹘宇^的密封性,減少漏油和漏氣,改變機組性能,減少停車維修次數。
五、提高機組聯鎖值
在原來的220℃基礎上提高至225℃,增大機組跳車的限度。
六、噴油嘴油孔加大
加大對機械齒輪轉動部分潤滑油量,減少機組磨損,提高機組壽命,降低缸體端蓋及轉動部件的溫度。如原J-401e端蓋溫度達65℃,現45℃左右;J一401B端蓋溫度達55℃,現42oc;J-401E端蓋溫度達7O℃,現47℃。
七、加強清洗
對一、二級缸及中、后冷卻器進行化學清洗,清除換熱面銹蝕,提高傳熱效果,降低機組缸體溫度,保證機組的運行平穩,減少跳機次數。
改造前很成功
從2006年11月至2007年5月無油螺桿空壓機組停、跳車108次,而2007年6月至12月無油螺桿空壓機機組停、跳車49次,可見改造后的效果十分明顯。
通過數據來看無油螺桿空壓機經過部分機組的部分改造后,各種非正常狀況跳、停機得到明顯好轉。
1.因氣量不匹配造成的跳車,通過缸體對調,換新缸,除因由減荷閥不到位造成1次外,已全部解決。
2.由二級排溫造成的跳機,通過上述方法的改造,比原來下降了43%,效果十分顯著。
3.加油量也由960 kg下降到了380 kg.節油達6o%。
4.測震對比數也從6.58 mm/s降低到4.23 mm/s,環境也得到明顯的改善,無油螺桿空壓機性能得到顯著的提高。
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