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螺桿空壓機自動停機的啟示

2017-10-17 07:00:02      點擊:

自動停機故障

某化工企業有兩臺螺桿空壓機,生產壓縮空氣,一開一備,供化工生產使用。這兩臺設備于2004年11月投入運行,累計運行了6000h后,在啟動過程中,兩臺機組相繼都發生了運轉不到1 min就自動停機的故障,微電腦顯示屏上報警燈閃爍,機組自鎖保護狀態。查微電腦記錄只提供:主排氣口超溫,啟動失敗的信息,其他空白。根據螺桿空壓機的結構、工作原理、微電腦檢測功能及機組的潤滑系統進行分析,找到了故障原因,成功地排除了故障,盡快地恢復了生產。

自動停機原因

從故障情況來看,屬于主排氣口超溫自動保護停機。但機組啟動運行不到1 min,主排氣口溫度就從常溫一躍上升到113℃,熱量從何來,確實難以判斷。于是我們查閱了有關資料及操作使用說明書,詳盡地分析和逐項檢查,列出故障邏輯關系圖,找到引起機組自動停機的原因。

故障成功排除

把油路系統拆除檢查,確定故障位置。我們從主機排氣口開始拆除,逐段檢查,把油路系統各個部件徹底地檢查了一遍,發現缸體底部的噴油部件、溫控閥、斷油閥及排氣單向閥都不同程度地被油污粘結,溫控閥伸縮頂桿被氧化物卡住,使這些部件不能自動打開或關閉。而且還發現油路內的潤滑油粘性比未使用過的潤滑油粘度增大了。經過我們用柴油清洗去除油污及氧化物,并更換新的潤滑油后,故障得到排除,電腦顯示屏上的故障信號自動消失,機組恢復正常運行。

啟示

通過對螺桿空壓機啟動時自動停機的原因分析和解決后,我們得到幾點啟示:

1、由于螺桿空壓機潤滑油循環量很大,油又直接與空氣接觸,對周圍環境的空氣質量應有一定的要求。在粉塵大的地方,要勤檢查空氣過濾器,防止空氣過濾器失效。否則,粉塵混進壓縮機內,會影響到潤滑油的性能。在化工廠內使用時,要遠離腐蝕性氣體,避免空氣受到污染,損害機組內部件。

2、螺桿空壓機開一臺,備一臺使用時,每周要進行兩次交替使用。因為壓縮機運轉時一般排氣溫度都較高,潤滑油粘度降低,有利于油路系統中噴油部件的啟閉動作。停機后,溫度降到室溫,潤滑油粘度升高,不利于油路系統中噴油部件的啟閉動作。另外,當機組停下來一段時間后,潤滑油中混有的粉末會沉淀下來,造成局部位置粘性增強,以至產生黏結作用。

3、油路系統要定期清洗,清除油中的氧化物、銹蝕物、磨屑等污垢。尤其是新機使用一段時間后,油路系統要清洗,清除經跑合后的磨屑等污垢,以免堵塞油路和粘結油路中的關鍵部件。

4、螺桿空壓機組不宜在較高的排氣溫度條件下運行(高于90℃以上),過高的排氣溫度會使油的粘度和表面張力下降,被氣化的油量增多(特別是油中的低沸點物質),較易通過濾芯,被壓縮帶走空氣,使得潤滑油被濃縮,以至油的粘度增大。(作:劉桂青)

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